由于現(xiàn)在的環(huán)境受到大規(guī)模的污染, 對(duì)工業(yè)的監(jiān)管也越來(lái)越嚴(yán)格,為了確保提高生產(chǎn)效率的同時(shí),不能對(duì)環(huán)境造成污染,這就不得不從機(jī)械設(shè)備著手,對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行改良,時(shí)代在進(jìn)步,技術(shù)在革新,出現(xiàn)了大量的新型產(chǎn)品,針對(duì)尾礦處理我們隆中重工研發(fā)了尾礦干排篩。
尾礦干排工藝就是將選礦廠所排出的尾礦經(jīng)過(guò)干式處理,從而達(dá)到尾礦的二次利用,但是如果尾礦處理效果不佳,那么就會(huì)造成尾礦的綜合利用率降低,我國(guó)的尾礦干排工藝基本上都是采用濃縮壓濾,但是這種處理效果不佳,局限性大,例如:濃密機(jī)配陶瓷過(guò)濾機(jī)或配箱式壓濾機(jī),這種情況只能對(duì)于中細(xì)粒 尾礦、精礦進(jìn)行脫水處理,而且,陶瓷過(guò)濾機(jī)組的生產(chǎn)工藝成本偏高,濾板易堵塞、不易清洗;壓濾機(jī)組的排礦不連續(xù),對(duì)于一些工藝可能要求設(shè)置緩沖設(shè)備,它的濾布J能維持生命1-3個(gè)月,且壓濾機(jī)的價(jià)格非常貴,不過(guò)脫水效果能達(dá)到10%左右。如果設(shè)備加入了旋流器,那么就J限于處理中粗粒 尾礦,而且耗電量大、費(fèi)用投資大,該套設(shè)備的投產(chǎn)要堪比整個(gè)生產(chǎn)線的投產(chǎn)了, 主要的是其脫水效率不是很好只能達(dá)到25%左右。
隆中重工的尾礦干排篩,經(jīng)過(guò)種種測(cè)試,不J能完成-200目80-90%以內(nèi)細(xì)度的尾礦干排系統(tǒng)、全泥氰化尾渣脫水-200目95%系統(tǒng)、-325目80%焙砂脫水系統(tǒng)等,而且具有節(jié)能、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),比之前的干排工藝的運(yùn)行成本低一倍。
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